#找同行网案例#北大MBA接手父母经营多年的毛衫加工厂,激烈的低价竞争下,他的品牌梦如何起飞?没有比这更中国的案例了!请看找同行网案例:“制衣行业,如何做自己的品牌?” 有问题,找同行! http://t.cn/agwc0G
2009年10月的一天,台州某制衣有限公司总经理老徐陆续接到几个客户的电话,要求降低某款羊毛衫的出厂价,否则取消订单。老徐心头一楞,难道市场上又有人仿冒,以低价来争夺客户?这款男士开衫是公司今年的主打款,是老徐受一条领带上的花纹启发,自己设计生产的,刚一推出,就受到客户的好评。短短一个月时间,已经生产销售了10万件,几乎供不应求,怎么突然会有这么客户要取消订单呢?
2009年的浙江,仍然笼罩在金融危机的阴霾之中,在服装行业,许多订单工厂纷纷裁员,外贸公司也纷纷关门歇业。于是更多的出口型企业开始将目光投向国内市场,竞争异常惨烈,很多衣服,一出厂就滞销,许多厂家甚至不惜低于成本价出货。而老徐所在公司这款衣服的热销,引起了很多同行的注意。9月中旬,就有客户告诉老徐,已经有厂家在仿冒生产。今天,突然接到这么多退单电话,老徐才意识到问题的严重性。他一面用“价格好商量”来拖住客户,一面立即启程北上嘉兴濮院——这个全国最大的羊毛衫专业市场,集中了老徐70%的销售量——
一探究竟。
从台州到嘉兴400多公里的高速,一派江南水乡的美景。这条路,老徐每年都要来回好几趟,看着窗外的熟悉的风景,他开始回忆起自己创业经历。2006年,老徐辞去上海某外企的IT工程师职位,卖掉上海的房子,回到家乡,开始创业。由于众多亲戚朋友从事服装行业,老徐决定购买电脑针织机,专门给别人加工布料。亲戚们的业务,加上老徐对质量的重视,使他很快在行业内站稳了脚跟。2007年,老徐发现,布料加工虽然稳定,利润不错,但很有可能最后只赚机器不赚钱,原因在于电脑针织机价格昂贵,技术更新快,折旧费高,表面上看是赚钱了,可到最后手里剩下的常常是一堆旧机器设备,而此时浙江省电力紧张,常常拉闸限电,也严重的干扰了正常生产。同时,他还发现,成衣制造毛利润能达到25%,且不需要很多固定投资,在现有基础上进入成衣制造领域,只需要购买一些4000元/台的工业缝纫机,1500元/台套扣机等,就可以形成一条完整的制造链,即实现“一根纱进来,一件衣服出去”的流程。



于是2007年,老徐的工厂从针织加工转成了服装制造。使用自有针织机的优势在生产忙季时显现出来。很多工厂由于产能限制,需要寻求圆片外加工,而忙季时,往往不能及时完成,影响了订单的交付。而老徐的工厂则开足马力生产。另外,老徐凭借着自己本科的计算机背景,能够熟练的在电脑上设计出新颖的服装式样,使得他的工厂衣服款式比一般工厂多,更新颖更迅速。实际上,每年的淡季(春节至农历端午节),他都会到全国各大商场,专业市场寻找样衣,然后做一些简单修改,变成自己的款式。此外,同其他精打细算的浙江商人一样,老徐十分擅长成本控制。

比如,为了减少车工取物料来回的时间,他将裁剪和缝纫安排在一起;为了调动工人的生产积极性,他将所有能计件的工序都计件,对不能计件的,采取承包的方式。比方说,老徐招聘了12个工人负责包装,打包工作,但打一个两百件衣服的包裹往往需要数人配合,很多工人开始磨洋工,甚至工人之间也存在矛盾,都觉得自己干得多,别人干得少。于是老徐干脆将这个工序承包给一位吃苦耐劳的员工,该员工又陆续介绍进多位亲戚,组成了一个高效的团队,用8个人就完成了过去12个人的工作量,更重要的是,由于工作效率高,使得每个人的薪水颇具竞争力,又进一步减少了员工的流动性。
就这样,凭借着这三板斧的功夫,经过两年的发展,老徐的厂房面积扩大到7000平米,员工人数达到110人左右,年产羊毛衫45万件,逐渐在行业内站稳了脚跟。

三小时的车程很短暂,老徐一到嘉兴濮院,就直奔老城区的羊毛衫批发市场。他先找到了一位在此经营批发生意的朋友老王探听情况,老王悄悄告诉他...... |
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