冷热轧高浓度含油废水


       在热轧带钢生产工序中存在着大量的冷却单元,其中热轧直接冷却水系统循环量大,运行工况复杂,处理难度较大。热轧带钢生产工序中机械传动设备多、功能控制精度高,故此在热轧带钢生产过程中需要大量的润滑油脂,液压伺服控制。这些送油设备、管线、阀门等设备泄漏的油脂,经地下室地沟汇流至泵坑中,形成浓度高达2002000mgL的高浓度含油废水。这部分高浓度的含油废水经地坑汇流,不定期的抽回循环冷却水系统中进行处理,循环再利用。

传统设计中,地下室液压站泵坑中的高浓度含油废水,经排污泵加压打回轧钢回水系统中混合,随系统一同处理。经过一段时间的运行发现,这部分高浓度含油废水混合到轧机回水系统中,随轧机直接冷却水一同处理存在如下弊端:(1)该部分污水含油量高,为确保循环水运行水。质需根据情况增加整仓循珏z理系统药剂用量、提高水质化验频率,增加了生产运行成本。(2)该部分污水回水具有随机陛,药剂调整不及时造成后续水处理负荷加大,运行水质得不到保障。根据该部分污水的特点,在通常情况下,避免少量高浓度废水与大量低浓度的废水互相混合,分流后分别处理往往是经济合理的。故此,首钢京唐钢铁联合有限公司热轧部根据该部分污水的特点,采用分流制的方法对该部分污水进行处理,即对该部分悬浮物高、油含量高的地下室液压站产生的污水进行收集,单独处理。将处理完毕的清水重新注入轧钢直接冷却水系统中循环利用。