四步混凝法处理油田回注水的研究


实验采用四步混凝法探讨油田回注水处理剂及其工艺流程结果表明该水处理工艺简单水处理剂成本低流程改动少处理后水中的悬浮固体总铁和含油量分别达到2.0mg/L0.43mg/L 1.4mg/L硫酸盐还原菌和腐生菌均为102 /mL浊度降到0.2Ntu平均腐蚀率降到0.037mm/a处理后水符合油田回注水水质标准并且水质稳定
关键词混凝油田回注水水处理剂工艺流程
0 引言
油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)钻井污水及站内其它类型的含油污水油田采出污水绝大部分经处理回注地层起到补充地下水亏空及驱油的作用[1]油田污水矿化度高细菌滋生游离CO2含量高呈酸性pH 值偏低总铁ΣFe含量高存在HCO3-Cl-SO42-等离子对油井造成腐蚀结垢[2]产出污水经传统三段式流程处理后水质分析如表1水中含油腐蚀率悬浮固体SSΣFe硫酸盐还原菌SRB腐生菌TGB 等主要指标均大大高于部颁标准腐蚀结垢严重细菌滋生严重影响油田注水工作的正常进行本研究旨在研制新型复合水处理剂处理油田回注水强化回注水处理工艺流程降低污水平均腐蚀率使水质指标达到回注水标准
1 实验部分
取某油田污水水样4 个步骤投加混合碱助凝剂混凝剂和稳定剂混凝搅拌后分别测定水质浊度及其渣体积
1.1 试剂和仪器
试剂混合碱Na2CO3SH-1~4 系列助凝剂聚丙烯酰胺PAM相对分子质量300 CH-1~
3 系列混凝剂聚合氯化铝PACAN-1~4 系列稳定剂ZnCl2YN-1~2 系列仪器SZD-1 型散射浊度仪上海棱谱仪器仪表有限公司SC-956 型六联絮凝试验仪湖北潜江市仪器厂BG-1 型微孔薄膜过滤器无锡石油仪器设备有限公司扫描电镜S -530HITACHIJapan);RCC-I 型旋转挂片金属腐蚀测试仪山西新元自动化仪表有限公司常规分析用仪器等
1.2 污水处理剂配方的筛选
实验采用含油28.7mg/LpH=6.5水温45~50200mL 污水水样使用SH 系列混合碱调节溶液pH, 分步骤投入不同量的助凝剂CH 系列混凝剂AN 系列和稳定剂YN 系列采用六联变速搅拌器50r/min80r/min120r/min160r/min 转速搅拌不同时间根据矾花大小与沉降快慢分别测定滤前水浊度与渣体积筛选出合适的药剂配方及其用量确定混合碱SH-3 用量330mg/L助凝剂CH-2用量200mg/L混凝剂AN-4 用量20mg/L 和稳定剂YN-1 用量18mg/L
1.3 四步混凝法处理油田污水的工艺流程
结合污水现行处理工艺水质特点及处理药剂的实验结果[3]采用混合碱SH-3 调节污水pH
采用助凝剂CH-2 和混凝剂AN-4 絮凝沉淀处理污水最后使用稳定剂YN-1 保证水质稳定的四步
混凝法污水处理工艺技术确定最佳处理流程方案如图1
2 结果与讨论
2.1 最佳pH 值的确定
pH 值是污水处理的一个重要指标其对污水的腐蚀率SRB 的含量污泥量及絮凝作用的影响很大油田回注水中SRB 最适宜的pH 6.5~7.5pH 小于5.5 或大于8 SRB 不能生长[4]如图2 所示在含油污水中加入混合碱pH8.0 污水中HCO3-不断离解为CO3
2-Ca2+反应生成CaCO3沉淀并利用OH-除去SRB形成不利于SRB 等细菌生长的稳定水质pH10 渣体积猛增这与加入的碱量及助凝剂的量有关产生CaCO3沉淀较多渣量增大
2.2 最佳温度的确定
温度是絮凝反应絮体成长沉降分离等的重要控制因素尤其是在化学反应发生的体系一般情况下温度上升反应加快凝聚分子扩散速度增加絮体成长速度加快絮凝效果随之提高如图3所示水温在35~60处理效果差别不大而在水温低于35以下时处理效果明显降低可能的原因是由于污水中SRB 适宜的温度为20~40有利于细菌滋生的化学反应和生化反应腐蚀产物使水变黑SS 增加造成水浊度高温度太高时分子热运动加剧产生的絮体大而比重轻沉降速度慢微絮体难以形成大絮团不利于絮凝处理
2.3 搅拌时间及速度对处理效果的影响
搅拌包括加药后快速混合搅拌和慢速絮凝沉降搅拌在碱及助凝剂加入后为了反应快速发生促进其在水中均匀分散增加与粒子间的接触以强搅拌为好在絮体成长阶段如果搅拌速度过快时间过长会将已凝结好的大颗粒絮体打碎而成小颗粒絮体不利于沉降从图4 中可知最适宜搅拌条件为药剂混合反应阶段搅拌速度为120r/min时间约1min絮凝沉降阶段最适宜搅拌速度为60r/min时间30min
2.4 加药次序的确定
在混凝过程中由于投加药物的顺序不同处理效果也不相同SH-3 主要用于控制溶液的pH
消除SRB 的腐蚀CH-2 是有机类助凝剂除具有好的絮凝能力沉降速度快絮凝体体积小和性能不受酸碱性影响等特点外还有一定的破乳脱油能力以及杀菌能力和缓蚀作用先加入SH-3后加入CH-2可减少滤前含油量SS 量和V 絮的含量见表2AN-4 作为无机类絮凝剂絮凝能力好沉降速度快但絮凝体体积大和性能受酸碱性的影响一般与有机类混凝剂配合使用
2.5 沉降时间
在絮凝沉降实验中沉降时间对沉降絮体体积和污水的透光率有很大影响如图5 沉降时间越长絮凝剂进行压缩双电层电中和桥连沉淀物网捕等作用机理使水中悬浮物除去越完全絮体体积越小当沉降达一定时间后絮体空隙度基本不变所以沉降的絮体基本稳定其透光率亦随沉降时间延长逐步提高
3 结束语
3.1 该四步混凝处理工艺简单药品成本低(0.71~0.79 /m3)流程改动少
3.2 污水处理后水质SS ΣFe 含量含油量分别达到2.0mg/L0.43mg/L 1.4mg/LSRBTGB 均为102 个细菌/mL浊度降到0.2Ntu平均腐蚀率降到0.037mm/a处理后水达到油田回注水水质标准
3.3 该实验不但为油田污水处理工程设计提供了一条可行途径而且对于其他类似中低渗透油层油田污水的治理具有借鉴和参考价值
实验采用四步混凝法探讨油田回注水处理剂及其工艺流程结果表明该水处理工艺简单水处理剂成本低流程改动少处理后水中的悬浮固体总铁和含油量分别达到2.0mg/L0.43mg/L 1.4mg/L硫酸盐还原菌和腐生菌均为102 /mL浊度降到0.2Ntu平均腐蚀率降到0.037mm/a处理后水符合油田回注水水质标准并且水质稳定
关键词混凝油田回注水水处理剂工艺流程
0 引言
油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)钻井污水及站内其它类型的含油污水油田采出污水绝大部分经处理回注地层起到补充地下水亏空及驱油的作用[1]油田污水矿化度高细菌滋生游离CO2含量高呈酸性pH 值偏低总铁ΣFe含量高存在HCO3-Cl-SO42-等离子对油井造成腐蚀结垢[2]产出污水经传统三段式流程处理后水质分析如表1水中含油腐蚀率悬浮固体SSΣFe硫酸盐还原菌SRB腐生菌TGB 等主要指标均大大高于部颁标准腐蚀结垢严重细菌滋生严重影响油田注水工作的正常进行本研究旨在研制新型复合水处理剂处理油田回注水强化回注水处理工艺流程降低污水平均腐蚀率使水质指标达到回注水标准
1 实验部分
取某油田污水水样4 个步骤投加混合碱助凝剂混凝剂和稳定剂混凝搅拌后分别测定水质浊度及其渣体积
1.1 试剂和仪器
试剂混合碱Na2CO3SH-1~4 系列助凝剂聚丙烯酰胺PAM相对分子质量300 CH-1~
3 系列混凝剂聚合氯化铝PACAN-1~4 系列稳定剂ZnCl2YN-1~2 系列仪器SZD-1 型散射浊度仪上海棱谱仪器仪表有限公司SC-956 型六联絮凝试验仪湖北潜江市仪器厂BG-1 型微孔薄膜过滤器无锡石油仪器设备有限公司扫描电镜S -530HITACHIJapan);RCC-I 型旋转挂片金属腐蚀测试仪山西新元自动化仪表有限公司常规分析用仪器等
1.2 污水处理剂配方的筛选
实验采用含油28.7mg/LpH=6.5水温45~50200mL 污水水样使用SH 系列混合碱调节溶液pH, 分步骤投入不同量的助凝剂CH 系列混凝剂AN 系列和稳定剂YN 系列采用六联变速搅拌器50r/min80r/min120r/min160r/min 转速搅拌不同时间根据矾花大小与沉降快慢分别测定滤前水浊度与渣体积筛选出合适的药剂配方及其用量确定混合碱SH-3 用量330mg/L助凝剂CH-2用量200mg/L混凝剂AN-4 用量20mg/L 和稳定剂YN-1 用量18mg/L
1.3 四步混凝法处理油田污水的工艺流程
结合污水现行处理工艺水质特点及处理药剂的实验结果[3]采用混合碱SH-3 调节污水pH
采用助凝剂CH-2 和混凝剂AN-4 絮凝沉淀处理污水最后使用稳定剂YN-1 保证水质稳定的四步
混凝法污水处理工艺技术确定最佳处理流程方案如图1
2 结果与讨论
2.1 最佳pH 值的确定
pH 值是污水处理的一个重要指标其对污水的腐蚀率SRB 的含量污泥量及絮凝作用的影响很大油田回注水中SRB 最适宜的pH 6.5~7.5pH 小于5.5 或大于8 SRB 不能生长[4]如图2 所示在含油污水中加入混合碱pH8.0 污水中HCO3-不断离解为CO3
2-Ca2+反应生成CaCO3沉淀并利用OH-除去SRB形成不利于SRB 等细菌生长的稳定水质pH10 渣体积猛增这与加入的碱量及助凝剂的量有关产生CaCO3沉淀较多渣量增大
2.2 最佳温度的确定
温度是絮凝反应絮体成长沉降分离等的重要控制因素尤其是在化学反应发生的体系一般情况下温度上升反应加快凝聚分子扩散速度增加絮体成长速度加快絮凝效果随之提高如图3所示水温在35~60处理效果差别不大而在水温低于35以下时处理效果明显降低可能的原因是由于污水中SRB 适宜的温度为20~40有利于细菌滋生的化学反应和生化反应腐蚀产物使水变黑SS 增加造成水浊度高温度太高时分子热运动加剧产生的絮体大而比重轻沉降速度慢微絮体难以形成大絮团不利于絮凝处理
2.3 搅拌时间及速度对处理效果的影响
搅拌包括加药后快速混合搅拌和慢速絮凝沉降搅拌在碱及助凝剂加入后为了反应快速发生促进其在水中均匀分散增加与粒子间的接触以强搅拌为好在絮体成长阶段如果搅拌速度过快时间过长会将已凝结好的大颗粒絮体打碎而成小颗粒絮体不利于沉降从图4 中可知最适宜搅拌条件为药剂混合反应阶段搅拌速度为120r/min时间约1min絮凝沉降阶段最适宜搅拌速度为60r/min时间30min
2.4 加药次序的确定
在混凝过程中由于投加药物的顺序不同处理效果也不相同SH-3 主要用于控制溶液的pH
消除SRB 的腐蚀CH-2 是有机类助凝剂除具有好的絮凝能力沉降速度快絮凝体体积小和性能不受酸碱性影响等特点外还有一定的破乳脱油能力以及杀菌能力和缓蚀作用先加入SH-3后加入CH-2可减少滤前含油量SS 量和V 絮的含量见表2AN-4 作为无机类絮凝剂絮凝能力好沉降速度快但絮凝体体积大和性能受酸碱性的影响一般与有机类混凝剂配合使用
2.5 沉降时间
在絮凝沉降实验中沉降时间对沉降絮体体积和污水的透光率有很大影响如图5 沉降时间越长絮凝剂进行压缩双电层电中和桥连沉淀物网捕等作用机理使水中悬浮物除去越完全絮体体积越小当沉降达一定时间后絮体空隙度基本不变所以沉降的絮体基本稳定其透光率亦随沉降时间延长逐步提高
3 结束语
3.1 该四步混凝处理工艺简单药品成本低(0.71~0.79 /m3)流程改动少
3.2 污水处理后水质SS ΣFe 含量含油量分别达到2.0mg/L0.43mg/L 1.4mg/LSRBTGB 均为102 个细菌/mL浊度降到0.2Ntu平均腐蚀率降到0.037mm/a处理后水达到油田回注水水质标准
3.3 该实验不但为油田污水处理工程设计提供了一条可行途径而且对于其他类似中低渗透油层油田污水的治理具有借鉴和参考价值