MBR 在生物制药废水处理的应用


生物制药,主要是发酵工程制药,其废水主要包括主生产过程排水、辅助过程排水、冲洗水和生活污水。其中水量最大的是辅助过程排水,COD 贡献量最大的是直接工艺排水,冲洗水也是重要的废水污染源,其悬浮物含量较高。此外,发酵类生物制药废水中含氮量高且碳氮比低,硫酸盐浓度较高,色度较高,含有微生物难以降解和具抑制性物质。冯斐等报导了某维生素制药厂的原废水处理系统采用厌氧-兼氧-两段接触氧化的组合工艺,存在流程复杂,好氧生化池中填料易堵塞,出水不稳定并含有大量的悬浮物等缺点,计划采用MBR 代替兼氧池与接触氧化池。通过采用有效容积为80 L 的MBR 中试装置考查了MBR 工艺对维生素C 制药废水的处理效果,并进行了工况优化。结果发现MBR 在两种工况下的出水均可达标排放,且工况一(DO 浓度为2 mg/L,MLSS 为8 000 mg/L)比工况二(DO 浓度为3 mg/L,MLSS 为10 000 mg/L)的处理效果稍好,且运行成本较低。廖志民[7]对MBR 工艺处理发酵类制药废水进行了中试研究。废水取自某制药厂废水站,该制药厂主要生产洁霉素、虫草菌粉、中成药等,进水COD 浓度为400~1 000 mg/L,氨氮为50~110mg/L。中试期间,逐步调整MBR 的HRT 并监测反应器运行状态。结果表明,MBR 的HRT 可减至8 h 而不对COD 去除及氨氮去除产生影响,出水COD 浓度为120~220 mg·L-1,出水氨氮浓度为2~15 mg/L。而该厂现有的兼氧/好氧工艺的HRT为40 h,出水COD浓度为300~400 mg/L。兼氧/好氧工艺的运行费为1.1 元·m-3,而中试设备只需0.77 元·m-3。两者相比,MBR 的处理效果更优,运行费用更少。此外,MBR 在中试期间无损膜、堵膜现象,滤膜工作正常、清洗周期正常。